在干式變壓器生產(chǎn)過程中,需要對(duì)繞制好的線圈進(jìn)行環(huán)氧澆注,然后再進(jìn)行烘焙固化,最后脫模組裝整形。但產(chǎn)品澆注完后,軟模具的底盤和密封條處經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)漏膠現(xiàn)象,不僅造成原材料浪費(fèi),而且給操作過程帶來不便,影響到生產(chǎn)進(jìn)度。另外,清理環(huán)氧膠液時(shí)產(chǎn)生的粉塵也會(huì)對(duì)周邊環(huán)境和員工健康造成一定的危害。為此,西變中特干變車間和工藝部門近日聯(lián)合進(jìn)行了專題討論和研究,最終攻關(guān)成功,有效解決了漏膠問題。
攻關(guān)小組經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn):模具壓緊結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,存在一定的縫隙,從而導(dǎo)致漏膠。其次,模具密封條處夾持接觸面積太小,操作不便,無法夾緊密封條,加之未設(shè)計(jì)二次防滲漏結(jié)構(gòu),密封條處漏膠在所難免。確定要因后,攻關(guān)小組從改善模具的強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)兩方面分別制定了對(duì)策并立即付諸實(shí)施。
其中,改善模具強(qiáng)度的措施是改變模具材料,內(nèi)外模具采用3mm厚的不銹鋼板,密封條則用丁腈橡膠代替普通橡膠。而改善模具結(jié)構(gòu)的措施是采用兩道密封條,增大密封接觸面積,同時(shí)改進(jìn)了十字壓線架的結(jié)構(gòu)。改善后,現(xiàn)場(chǎng)模具的漏膠率由先前的63.5%驟降為0,而且原材料的浪費(fèi)得到了解決,員工健康和生產(chǎn)進(jìn)度也都有了保障。
攻關(guān)小組經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn):模具壓緊結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,存在一定的縫隙,從而導(dǎo)致漏膠。其次,模具密封條處夾持接觸面積太小,操作不便,無法夾緊密封條,加之未設(shè)計(jì)二次防滲漏結(jié)構(gòu),密封條處漏膠在所難免。確定要因后,攻關(guān)小組從改善模具的強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)兩方面分別制定了對(duì)策并立即付諸實(shí)施。
其中,改善模具強(qiáng)度的措施是改變模具材料,內(nèi)外模具采用3mm厚的不銹鋼板,密封條則用丁腈橡膠代替普通橡膠。而改善模具結(jié)構(gòu)的措施是采用兩道密封條,增大密封接觸面積,同時(shí)改進(jìn)了十字壓線架的結(jié)構(gòu)。改善后,現(xiàn)場(chǎng)模具的漏膠率由先前的63.5%驟降為0,而且原材料的浪費(fèi)得到了解決,員工健康和生產(chǎn)進(jìn)度也都有了保障。