2012年年初,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,西電蜀能開始研制環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器。此項(xiàng)工作對(duì)西電蜀能來(lái)說(shuō),是一種挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。沒(méi)有技術(shù)支持、沒(méi)有制造經(jīng)驗(yàn),從設(shè)計(jì)、工藝到生產(chǎn)制作等環(huán)節(jié)一切都從零開始。在困難和挑戰(zhàn)面前,該司干部員工并沒(méi)有屈服,而是用他們的智慧和毅力克服了一個(gè)又一個(gè)的難題,用他們的心血和汗水實(shí)現(xiàn)了干式變壓器的批量化生產(chǎn)。
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,設(shè)計(jì)部門在材料選擇、產(chǎn)品線圈結(jié)構(gòu)定型、鐵心結(jié)構(gòu)定型、引線結(jié)構(gòu)定型、變壓器主縱絕緣設(shè)計(jì)、產(chǎn)品性能參數(shù)設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品溫升的計(jì)算和降本增效等方面做了大量細(xì)致的工作,并成功申請(qǐng)了《一種干式變壓器的拉板軸結(jié)構(gòu)》產(chǎn)品設(shè)計(jì)專利。經(jīng)過(guò)大家的不懈努力和大量的分析研究,設(shè)計(jì)人員掌握了干變?cè)囍茢?shù)據(jù),能夠比較準(zhǔn)確地把握干變產(chǎn)品各種性能參數(shù)的設(shè)計(jì),為進(jìn)一步開發(fā)新型干式產(chǎn)品打下基礎(chǔ)。
對(duì)干變產(chǎn)品的生產(chǎn)制造來(lái)說(shuō),除了對(duì)設(shè)計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)確把握外,工藝控制和工人操作技能是直接影響干變質(zhì)量的又一重要因素。工藝部門從線圈模具的設(shè)計(jì)、線圈繞制尺寸的控制工藝、線圈分接頭焊接工藝、高壓線圈澆注工藝、低壓線圈端封工藝,(下轉(zhuǎn)2、3版中縫)(上接2版)以及鐵心疊集、表面涂漆處理等方面進(jìn)行了充分的研究和探討,編制了相應(yīng)的工藝文件及工藝操作規(guī)范,并組織車間生產(chǎn)人員參加質(zhì)量、技術(shù)等各類培訓(xùn),努力提升一線員工的工作技能。與此同時(shí),技術(shù)開發(fā)部把管理重心放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),專職工藝員到車間一線跟蹤指導(dǎo),對(duì)每道制作工序、制作質(zhì)量實(shí)施狀態(tài)檢查、過(guò)程監(jiān)控,把問(wèn)題解決在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
但是在產(chǎn)品試制之初,卻出現(xiàn)了脫模困難、高壓澆注線圈段與段之間在烘烤過(guò)程中垮塌、高壓澆注模具滲漏、環(huán)氧澆注線圈分接頭部位開裂、線圈端封刷涂效果不佳等一系列問(wèn)題,使項(xiàng)目進(jìn)展一度處于停滯不前的狀態(tài)。面對(duì)重重困難,廣大干部員工主動(dòng)放棄雙休日,積極投身于研制工作中。一方面積極向有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的兄弟單位請(qǐng)教尋求解決問(wèn)題的辦法;另一方面不斷收集數(shù)據(jù)比較分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),協(xié)同生產(chǎn)車間一遍一遍進(jìn)行試驗(yàn)。
功夫不負(fù)有心人,在技術(shù)人員和生產(chǎn)車間的共同努力和周密配合下,一道道難題終于得到了解決,并且取得了突破——經(jīng)過(guò)改用澆注端封代替端絕緣的結(jié)構(gòu)形式,低壓箔繞線圈的軸向高度得到了控制。在模具的選擇上,以前高壓磨具采用整片式硅橡膠進(jìn)行密封,大多都是一次性的,不能循環(huán)使用,浪費(fèi)很大。工藝人員將模具改進(jìn)后,整片式密封膠條換成條形膠條,這樣不僅節(jié)省了材料,還提高了生產(chǎn)效率。此外,技術(shù)人員還積極跟蹤解決了低壓箔繞線圈的外徑控制和鐵芯鐵軛涂漆的平整光潔度等問(wèn)題。由于安全質(zhì)量過(guò)程受控,試制工作取得重大進(jìn)展。今年5月份,干式變壓器終于開始批量生產(chǎn),并順利交付客戶
在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,設(shè)計(jì)部門在材料選擇、產(chǎn)品線圈結(jié)構(gòu)定型、鐵心結(jié)構(gòu)定型、引線結(jié)構(gòu)定型、變壓器主縱絕緣設(shè)計(jì)、產(chǎn)品性能參數(shù)設(shè)計(jì)以及產(chǎn)品溫升的計(jì)算和降本增效等方面做了大量細(xì)致的工作,并成功申請(qǐng)了《一種干式變壓器的拉板軸結(jié)構(gòu)》產(chǎn)品設(shè)計(jì)專利。經(jīng)過(guò)大家的不懈努力和大量的分析研究,設(shè)計(jì)人員掌握了干變?cè)囍茢?shù)據(jù),能夠比較準(zhǔn)確地把握干變產(chǎn)品各種性能參數(shù)的設(shè)計(jì),為進(jìn)一步開發(fā)新型干式產(chǎn)品打下基礎(chǔ)。
對(duì)干變產(chǎn)品的生產(chǎn)制造來(lái)說(shuō),除了對(duì)設(shè)計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)確把握外,工藝控制和工人操作技能是直接影響干變質(zhì)量的又一重要因素。工藝部門從線圈模具的設(shè)計(jì)、線圈繞制尺寸的控制工藝、線圈分接頭焊接工藝、高壓線圈澆注工藝、低壓線圈端封工藝,(下轉(zhuǎn)2、3版中縫)(上接2版)以及鐵心疊集、表面涂漆處理等方面進(jìn)行了充分的研究和探討,編制了相應(yīng)的工藝文件及工藝操作規(guī)范,并組織車間生產(chǎn)人員參加質(zhì)量、技術(shù)等各類培訓(xùn),努力提升一線員工的工作技能。與此同時(shí),技術(shù)開發(fā)部把管理重心放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),專職工藝員到車間一線跟蹤指導(dǎo),對(duì)每道制作工序、制作質(zhì)量實(shí)施狀態(tài)檢查、過(guò)程監(jiān)控,把問(wèn)題解決在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
但是在產(chǎn)品試制之初,卻出現(xiàn)了脫模困難、高壓澆注線圈段與段之間在烘烤過(guò)程中垮塌、高壓澆注模具滲漏、環(huán)氧澆注線圈分接頭部位開裂、線圈端封刷涂效果不佳等一系列問(wèn)題,使項(xiàng)目進(jìn)展一度處于停滯不前的狀態(tài)。面對(duì)重重困難,廣大干部員工主動(dòng)放棄雙休日,積極投身于研制工作中。一方面積極向有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的兄弟單位請(qǐng)教尋求解決問(wèn)題的辦法;另一方面不斷收集數(shù)據(jù)比較分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),協(xié)同生產(chǎn)車間一遍一遍進(jìn)行試驗(yàn)。
功夫不負(fù)有心人,在技術(shù)人員和生產(chǎn)車間的共同努力和周密配合下,一道道難題終于得到了解決,并且取得了突破——經(jīng)過(guò)改用澆注端封代替端絕緣的結(jié)構(gòu)形式,低壓箔繞線圈的軸向高度得到了控制。在模具的選擇上,以前高壓磨具采用整片式硅橡膠進(jìn)行密封,大多都是一次性的,不能循環(huán)使用,浪費(fèi)很大。工藝人員將模具改進(jìn)后,整片式密封膠條換成條形膠條,這樣不僅節(jié)省了材料,還提高了生產(chǎn)效率。此外,技術(shù)人員還積極跟蹤解決了低壓箔繞線圈的外徑控制和鐵芯鐵軛涂漆的平整光潔度等問(wèn)題。由于安全質(zhì)量過(guò)程受控,試制工作取得重大進(jìn)展。今年5月份,干式變壓器終于開始批量生產(chǎn),并順利交付客戶