一種可以有效改善納米晶鐵心層間短路、降低鐵損性能的蝕刻工藝

發(fā)布日期:2023-04-27 瀏覽次數(shù):
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納米晶(FeCuNbSiB)在中頻領(lǐng)域呈現(xiàn)高磁導(dǎo)率、高飽和磁通密度、高居里溫度、高熱導(dǎo)率和低鐵損等特點(diǎn),可以有效提升變壓器功率密度。納米晶或非晶合金材料帶制成帶卷鐵心可以很容易地層壓成C形鐵心、I形鐵心、E形鐵心和環(huán)形鐵心。這種結(jié)構(gòu)上的靈活性允極大的便利了大體積的鐵心制造,也使得它們?cè)谥蓄l高功率變壓器的應(yīng)用中很受歡迎。但這些高功率變壓器的組裝過程,帶狀的鐵心在工業(yè)切割過程中與未切割磁芯相比,鐵損損耗會(huì)顯著增加。這是由于在切割過程中端部帶狀合金疊片之間會(huì)形成短路,從而降低了鐵心電阻率,并顯著增加了渦流損耗,渦流損耗在高頻時(shí)往往會(huì)變得非常顯著。在連續(xù)性測(cè)試模式下,使用萬用表很容易發(fā)現(xiàn)這種短路現(xiàn)象。另外,工業(yè)切割過程不僅會(huì)導(dǎo)致短路現(xiàn)象,從而導(dǎo)致較高的鐵心損耗和切割部分的溫度升高,還會(huì)增加微小尺寸的氣隙,影響磁阻抗設(shè)計(jì)?;谝陨显?,在使用軟磁切芯時(shí),必須特別考慮這些問題,以獲得更高的功率密度和效率,并避免不必要的有害損耗。美國阿肯色大學(xué)羅伯托·范蒂諾等研發(fā)人員提出了一種酸蝕刻工藝(見圖1),這種工藝可以有效改善由于工業(yè)切割工藝在非晶/納米晶鐵心中造成的層間短路,并顯著降低由于短路層在鐵心上產(chǎn)生的不必要的渦流損耗。該項(xiàng)研究獲得美國國家科學(xué)基金會(huì)以及能源部的支持。
圖1示是整個(gè)酸蝕刻過程。步驟1是鐵心樣品,先使用180-220號(hào)砂紙打磨芯的橫截面,然后用異丙醇清潔。步驟2是將鐵心放入鐵氧體亞氯酸鹽酸浴中,將鐵心保持在容器底部周圍幾毫米處,然后用氯化鐵填充,直到鐵心的橫截面浸沒在酸中。并在酸性溶液中放置24小時(shí)。步驟3是中和過程,將鐵心從酸溶液中取出,并置于碳酸氫鈉(NaHCO3)中。用NaHCO3覆蓋芯腿,放置1-2小時(shí)。步驟4是清潔過程,用高濃度異丙醇和小刷子徹底清潔鐵心。步驟5是除濕過程,避免層間氧化,用吸濕劑覆蓋芯,并放置24小時(shí),或者將鐵心放在烘箱中,加熱到水蒸發(fā)溫度點(diǎn)以上。步驟6是使用萬用表檢查鐵心的橫截面積,以檢查是否存在短路。通過評(píng)估蝕刻過程的有效性分析,發(fā)現(xiàn)與蝕刻前的鐵心相比,蝕刻后的鐵心的橫截面在每個(gè)納米晶合金層上都有清晰的分離。同時(shí)與未切割的非晶/納米晶鐵心相比,酸蝕刻后的鐵心的阻抗響應(yīng)在進(jìn)一步降低變壓器磁化電感的同時(shí)(由于蝕刻后橫截面的粗糙度),呈現(xiàn)出鐵心電阻率的顯著增加,從而降低鐵心損耗。蝕刻工藝減輕層間短路的益處還通過作為頻率和通量密度的函數(shù)的鐵損表征來驗(yàn)證。
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